6月30日晚21點37分,“同意點火!”隨著(zhe)集團公司黨委書記、董事長陳得(dé)信一(yī)聲令下,按下送風(fēng)按鈕,730m/min,900m/min,風(fēng)量逐漸(jiàn)上升(shēng),熱風溫度逐步升高,“外圍一切正常。”“煤氣係統正常。”“高爐送風(fēng)係統正常……”半小時後,風量升至(zhì)1101m/min,熱風(fēng)溫度593℃,爐內枕(zhěn)木迅速被點燃,烈焰升騰,酒鋼7號高爐成功點火開爐。項目建設(shè)如期(qī)完(wán)成,為黨的生(shēng)日獻禮。
經過9個月艱苦奮戰,上千名參(cān)戰人員的不懈努力,7號高爐以嶄新的姿態聳立起來,將朝著新的目標、新的征程揚帆起航,奮力書寫(xiě)高質量發展新(xīn)篇章。
集團公司黨委副書記、總經理魏誌斌,副總經(jīng)理程子建;集團公司相關(guān)部門、二級單位負責人(rén),參建單位代表與項目(mù)部(bù)幹部職工共同見(jiàn)證了這一振奮人(rén)心的時刻。
“7號高爐成功點火(huǒ),驗證了(le)優化(huà)升級(jí)方案、送(sòng)風確認方案,以及(jí)各分係統方案的正(zhèng)確性、協(xié)調性。”7號高(gāo)爐(lú)優化升級項目部負責人高建民興奮之情溢於言(yán)表,7號高爐(lú)優化升級采用了國(guó)內(nèi)領先料罐均(jun1)壓煤氣回收(shōu)工藝、全爐檢(jiǎn)漏技術、爐頂紅外成像和風口成像(xiàng)技術、熱風爐自動燒爐換(huàn)爐、煤粉“一鍵式”噴吹等新技術,為高爐實現安全、長壽、優質、低耗、高(gāo)效目標打下了(le)基礎。
7號高爐優化升級項目是省列重大項目(mù),是酒鋼做強做精鋼鐵產業的重要支點,是酒鋼建成主業突出、治理規範、管理科(kē)學、和諧發展的現代化企業集團的重點建設工程。麵臨疫情防控、工期緊、任務重等多重壓力,項目部和各參建(jiàn)單位(wèi)迎難而上,把疫情防控(kòng)與工程施工一體(tǐ)籌劃、一體組織、一體實施,克服施工人員返回受(shòu)阻、設備到貨(huò)滯後等困難,強化風險(xiǎn)防控,加大精細管理,保工期、保質量、保安全,7號高爐(lú)優化升(shēng)級項目穩步推進:4月30日,新建(jiàn)噴吹站實現煤粉噴吹;5月10日,熱風爐(lú)實現烘爐;6月1日,7號高爐係統正式開始打壓(yā)試漏;6月26日,高爐(lú)爐體開始填(tián)裝開爐料;6月29日,具備(bèi)點火條件。
優化升級後的7號高爐,達產達(dá)標後將實現皮帶係統物料全封(fēng)閉運輸,副產品回收利用達(dá)到90%以上,工序能耗達到369.2kgce/t,煙塵排放小於10mg/m,經濟合理、資源節約,實現(xiàn)高爐(lú)生(shēng)產綠色化。大數據智能互聯平(píng)台建(jiàn)設,將煉鐵數據數字化、信息(xī)化,推動煉鐵精益管理和高爐技術經濟(jì)指標的進步。40餘項先進技術的應用及187個檢測點的設置,將提高煉鐵裝備智能化水平,滿足高爐優化升級後技術先進的要求,勞動生產率提高47.3%,人均年產鐵量將從7400噸提高到10900噸,保證7號高(gāo)爐安全、穩定生產15年以(yǐ)上,裝備水平達到國(guó)內領先。
7號高(gāo)爐設計產能153萬噸,達產達標後可達到日產生(shēng)鐵5750噸。高建民表示,我們將按(àn)照開爐方案,繼(jì)續做好項目的消缺和填平補齊,重點在優化指標、降低成本(běn)、提(tí)高產量上下功夫(fū),確保7號高爐快速達產、達效,全力以赴完成下(xià)半(bàn)年80萬噸產量計劃,為提質增效、轉型升級作出貢獻。
據悉,預計成功點火開爐約(yuē)20小時後(hòu),7號高爐按計劃(huá)順利出鐵。